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              2. 学术园地 News

                中国石油化工股份有限公司某某分公司审核案例--北京三星九千认证中心有限公司 雷淑虹


                作者:admin  发表时间:2023/4/18 11:15:17  点击:474

                    一、案例背景

                    中国石化某某分公司主要有采气厂和天然气净化厂两→个生产单元,业务范围:天然气开▂采、工业硫磺的生产,天然气净化,天然气▲处理能力120亿方/年,硫磺产能220万吨/年。

                    审核范围:QEEn:天然气开采、天然气净化、工业硫磺的生产。  

                    认证标准:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T23331-2020、RB/T114-2014、RB/T 122-2017

                    二、审核过程

                    1.审核策划

                    该公司属『于危险化学品生产企业,生产单◥元运行十多年,各类压力容器、压力管道、筒体、封头经过长时间介质的冲刷,会有不同程度的腐蚀▓、泄漏等隐患,审核员将石化企业设备腐蚀管控情况作为审核重点策划了此项审∮核活动,重点查验设备腐蚀速率是否满足企业管理要求。

                    2.审核实施与审核发现

                    审核员以中石化《炼油企业设备防腐∮蚀管理规定》为切入点,依据企业制定的《天然△气净化厂防腐蚀管理实施细则》、《危险化◥学品泄漏安全管理办法》等文件,对**分公司天然气净化厂设备腐蚀情况进行了审核,并抽取最近一次(2021年4月)由第三方对天然气净化厂设备管线壁厚监╳测情况进行了重点审核。

                    审核员查看“设备管线壁厚监测记录”时发现:净化厂不同介质的压力管道、管件均有不同程度的腐蚀。审核员为确认腐蚀的设备日常管控落实情况,进行了跟踪检查设备腐蚀速率。

                    经跟踪发∏现,抽取第二联合装置122系列E104A/B至D104A/B管线壁测厚检查记录,2021年4月对R2弯头壁厚监测数据分别为7.2、6.8、7.1、7.5mm,该弯头▽介质:凝结水,其原始壁厚13mm。

                    审核员要求迎审人员,依据企业要求计算R2弯头腐∑蚀速率,经计算获悉R2弯头腐蚀速率分别为:0.48、0.51、0.49、0.46mm/a。

                    企业《天然气净化厂防腐蚀管理实施细则》要求:当腐蚀速率0.3—0.5mm/a,每2个月测定一次设备壁厚;自2021年6月至10月未提供对该部位采取了任何的管控措施的证据。审●核组对此项问题开具了不符合项,详见《不符合报告》。

                    3.与企业沟通

                    在末次会々议上,审核组长针对此项不合格,与企业进行了深入的讨论、沟通,帮助企业认识到日常对设备腐蚀管理在安全生产管理中的重要作用,具体沟☉通如下:

                    一是,设备腐蚀是石化行业避免重特大事故的关键控制过程,企业耗资聘◥请了第三方实施设备腐蚀监测,但没有较好的应用监测结果,有的放矢的制定、落实设备防腐措≡施,第三方设备防腐监测就失去了意义,企业在设备腐蚀管控的缺失给安全▓生产埋下了隐患。

                    二是,企业在设备防腐管理中,依据中石化要求建立∩了《天然气净化厂防腐蚀管理实施细则》,职责、管控要求明确,但日常对设备壁厚腐◢蚀速率的监控却未落实,同样给安全生产埋下了隐患。

                    通过与企业的上述沟通,使企业对设备防腐问题有了充分的认识,并认识到中石化开展设备防腐管理活动ζ的重要性。

                    三、不符合关闭

                    审核结束后,企业对♂不符合项给予了高度的重视,技术管理ζ 室组织有关人员对不符合项进行了原因分析,制定了近期、远期的纠正措』施。

                该项不符合原因分析:

                    1、未认识到设备防腐管理风险的严重性。

                    2、122系列E104A/B至D104A/B管线腐蚀,由于运行装置只能↙利用装置检修期间进行检查,所以目前只能利用装置停工【检修(三年一修)进行检测。

                    纠正与纠正措施:

                    根据《天然气净化厂防腐蚀管理实施细则》,采取以「下措施:

                    纠正措施:

                    属地车间强化该管线的日常巡检。该管线为保温管线,要求属㊣ 地单位对涉及的保温管线,班组巡检内容增加测温工作(温度控制▆指标在50℃以下),通过测温仪定期检测管线外壁温度,如发现温度异常,及时处置。

                    纠╲正措施计划:

                    利用净化装置历年检修中压力管道检测数据,梳理历年管道泄漏情况,编制《2022年天然气净化厂联合装置∞压力管道在№线定点测厚方案》。

                    测厚方案主要明确以下要求:

                    一是:计划2022年度实施管道测厚工作,检测对象主要为运行装置压力管道,包括六套联合装置及公用工程、储运装置常压储罐。每套联合装置管线定点测厚107条,公共工※程管线22条,公用工程︾及储运装置32台常压储罐,脉冲涡流检测12条;经管线测卐厚布点设置,确定了2022年测厚共检测19787个点,脉冲涡流检测面积6.1m2。

                    二是现场实施过程主要内容:1)现场交底,按计划确定好检测部位Ψ ;2)检◤测点部位表面处理(包括保温拆装、防腐层处理等);3)检测点检测数据记录△;4)数据录入、分析、处理及出具检测报告。

                    三是测厚方法:主要采用超声〖波测厚、脉冲涡流检测。

                    四是根据现场实施过程←中的检测结果,对定点检测管线的数量及频次进行调整。为保证每个检测点数据准确,要求每个【检测点至少进行3次检测,并将3次的检测数据记录。

                    五是汲取其他炼化企业定点测厚的管理经验,同时,结合2022年度联合○装置压力管道实施在线定点测厚项目实施效果,制定压力↓管道定点测厚长效机制。

                    在规定的整改期内,以上整改措施经审核组长验证,纠正措施基本有〖效(验证关闭)。

                    四、取得的成效

                    通过开具的此项不符合,使企业对设备防腐管理工作※重新进行了审视,一方面制定了短期应对措◥施,另一方面制定了年度措施,确保了设备防腐工作整改的有效性,对企业的设备安全风险管理工作起到了示范促■进作用。